實驗室里“搗鼓”出的南寧工匠,科研能手梁著棋的“變形記”有點酷!
- 分類:新聞中心
- 作者:韋穎
- 來源: 韋穎
- 發(fā)布時間:2025-04-30
- 訪問量:247
【概要描述】實驗室里“搗鼓”出的南寧工匠,科研能手梁著棋的“變形記”有點酷!
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? ? 4月29日,梁著棋作為2024年“南寧工匠”優(yōu)秀技能人才代表,亮相中國夢·勞動美--“永遠跟黨走 奮進新征程”南寧職工慶?!拔逡弧眹H勞動節(jié)暨中華全國總工會成立100周年文藝晚會頒獎舞臺。作為明陽淀粉公司的杰出代表,他是繼盧慧英、潘肖宏之后,第三位榮獲“南寧工匠”殊榮的員工。
? ? 梁著棋,一個低調到讓人想不起,對不上模樣,但在公司淀粉研究領域卻能讓大家豎起大拇指的名字。自2005年大學畢業(yè)后加入明陽淀粉公司研發(fā)中心,他便在食品變性淀粉的研究道路上默默耕耘了二十年。期間,他榮獲了3項廣西科技進步獎,并在2018年被評為“南寧市第八批青年優(yōu)秀專業(yè)技術人才”。
? ? 一、實驗室里的“較真派”:3000次實驗只為“淀粉變性”。
(▲梁著棋做實驗)
? ? 在明陽淀粉公司的實驗室里,玻璃器皿折射著冷光,卻總被一個身影攪得“熱鬧非凡”。20年來,梁著棋每天都在干的事,就是和淀粉“較勁”。
? ? 2015年,公司一淀粉產(chǎn)品受氣溫影響導致PH值大幅下降,造成庫存積壓。為解決專業(yè)領域“卡脖子”難題,梁著棋一頭扎進實驗室,連續(xù)數(shù)周進行比對數(shù)據(jù)、調整配方,為找到最佳方案,僅調整試劑配比,就重復了3000多次實驗。最終,他創(chuàng)新提出在生產(chǎn)中添加微量抑制劑的方案,以接近零成本的改進,成功穩(wěn)定了年產(chǎn)3萬噸產(chǎn)品的質量指標,避免了巨大損失。同事們常調侃他是“強迫癥晚期”——就連淀粉顆粒的顯微鏡照片,都要精確到0.1微米的誤差。
? ? 梁著棋牽頭研發(fā)的食品類淀粉產(chǎn)品累計產(chǎn)銷量高達50萬噸以上,為公司創(chuàng)造經(jīng)濟利潤超500萬元。
? ? ? ? ? ? ??二、車間里的“土專家”:把論文寫在機器轟鳴的生產(chǎn)線上。
(▲梁著棋與同事一起分析實驗數(shù)據(jù))
? ? ? ??“別總盯著論文,去車間找答案!”這是梁著棋常掛在嘴邊的話。他是這樣要求團隊,也是這樣要求自己。他的白大褂口袋里,永遠揣著筆記本和卷尺,一有空就扎進車間。他深知,只有深入車間,真正摸清設備的“秉性”,熟悉淀粉的“脾氣”,二者才能實現(xiàn)最佳“磨合”。
? ? 在淀粉車間食品生產(chǎn)線的反應釜旁,梁著棋經(jīng)常以一身白大褂出現(xiàn)。在一次例行巡檢中,他發(fā)現(xiàn)加藥系統(tǒng)存在“粗放式”投放問題——藥劑用量偏高,不僅成本攀升,還影響反應均勻性。“能不能像配中藥一樣精準?”他帶著問題在車間蹲守三個月,記錄每一批次的加藥數(shù)據(jù),親手拆解設備研究構造。最終,他發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)閥門控制存在滯后性,導致藥劑過量投放。梁著棋大膽將單點加藥改為多點分段式加注,并引入流量實時監(jiān)測模塊。技改實施后,食品生產(chǎn)線的藥劑消耗直降32%,每年可節(jié)約成本超80萬元,反應效率提升20%,產(chǎn)品合格率躍至99.8%。操作工老李豎起大拇指:“梁工這‘精打細算’,比電子秤還準!”。梁著祺的這項技改還獲得發(fā)明實用新型專利。
? ? 對梁著棋而言,車間的每個細節(jié),都是工匠的戰(zhàn)場。他參與的8項技術改造,讓生產(chǎn)線能耗降低30%,還帶出了一支能動手、會創(chuàng)新的一線技術隊伍。
???? ?三、售后一線的“排障員”:用技術服務架起合作新橋梁
? ? ? ??“客戶的生產(chǎn)線不停,我們的服務就不能停?!碑斂蛻粼谑褂玫矸郛a(chǎn)品時遇到技術難題時,梁著棋總是第一時間趕赴現(xiàn)場。2023年,一家國內(nèi)知名食品企業(yè)反饋淀粉在高溫加工中糊化不穩(wěn)定,導致產(chǎn)品良品率不足70%。他只身前往,連夜分析生產(chǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題出在水質硬度與工藝參數(shù)的差異上。他提出改進方案,讓客戶的良品率提升至92%,生產(chǎn)效率提高15%。
? ? 每到一個企業(yè)開展技術售后服務,梁著棋還主動為客戶操作人員開展技術培訓。許多合作方都說:“明陽淀粉公司的工程師不僅賣產(chǎn)品,更帶來了‘保姆式’的技術保障。”
? ? 他常說:“售后服務不是終點,而是下一次合作的起點?!睉{借這股扎根一線的“排障精神”,他不僅為客戶解決了100多個技術痛點,更讓“明陽淀粉服務”成為公司在市場的金字招牌。
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? ? ? ? ? ??從“跟跑”到“領跑”,梁著棋的“變形記”里沒有驚天動地的奇跡,只有一個又一個3000次實驗的堅守、生產(chǎn)線旁的日夜琢磨,以及面對“卡脖子”技術的“破冰”勇氣。勇當科技創(chuàng)新排頭兵,勇做新時代追夢人,這位扎根淀粉一線的科研能手,用行動詮釋著新時代工匠精神——把平凡的事做到極致,就是最酷的“變形”。
? ? 正如他常說的:“淀粉雖小,卻能做出大文章;崗位雖普通,一樣能成為人生的‘主戰(zhàn)場’?!?br/>
實驗室里“搗鼓”出的南寧工匠,科研能手梁著棋的“變形記”有點酷!
【概要描述】實驗室里“搗鼓”出的南寧工匠,科研能手梁著棋的“變形記”有點酷!
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? ? 4月29日,梁著棋作為2024年“南寧工匠”優(yōu)秀技能人才代表,亮相中國夢·勞動美--“永遠跟黨走 奮進新征程”南寧職工慶祝“五一”國際勞動節(jié)暨中華全國總工會成立100周年文藝晚會頒獎舞臺。作為明陽淀粉公司的杰出代表,他是繼盧慧英、潘肖宏之后,第三位榮獲“南寧工匠”殊榮的員工。
? ? 梁著棋,一個低調到讓人想不起,對不上模樣,但在公司淀粉研究領域卻能讓大家豎起大拇指的名字。自2005年大學畢業(yè)后加入明陽淀粉公司研發(fā)中心,他便在食品變性淀粉的研究道路上默默耕耘了二十年。期間,他榮獲了3項廣西科技進步獎,并在2018年被評為“南寧市第八批青年優(yōu)秀專業(yè)技術人才”。
? ? 一、實驗室里的“較真派”:3000次實驗只為“淀粉變性”。
(▲梁著棋做實驗)
? ? 在明陽淀粉公司的實驗室里,玻璃器皿折射著冷光,卻總被一個身影攪得“熱鬧非凡”。20年來,梁著棋每天都在干的事,就是和淀粉“較勁”。
? ? 2015年,公司一淀粉產(chǎn)品受氣溫影響導致PH值大幅下降,造成庫存積壓。為解決專業(yè)領域“卡脖子”難題,梁著棋一頭扎進實驗室,連續(xù)數(shù)周進行比對數(shù)據(jù)、調整配方,為找到最佳方案,僅調整試劑配比,就重復了3000多次實驗。最終,他創(chuàng)新提出在生產(chǎn)中添加微量抑制劑的方案,以接近零成本的改進,成功穩(wěn)定了年產(chǎn)3萬噸產(chǎn)品的質量指標,避免了巨大損失。同事們常調侃他是“強迫癥晚期”——就連淀粉顆粒的顯微鏡照片,都要精確到0.1微米的誤差。
? ? 梁著棋牽頭研發(fā)的食品類淀粉產(chǎn)品累計產(chǎn)銷量高達50萬噸以上,為公司創(chuàng)造經(jīng)濟利潤超500萬元。
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(▲梁著棋與同事一起分析實驗數(shù)據(jù))
? ? ? ??“別總盯著論文,去車間找答案!”這是梁著棋常掛在嘴邊的話。他是這樣要求團隊,也是這樣要求自己。他的白大褂口袋里,永遠揣著筆記本和卷尺,一有空就扎進車間。他深知,只有深入車間,真正摸清設備的“秉性”,熟悉淀粉的“脾氣”,二者才能實現(xiàn)最佳“磨合”。
? ? 在淀粉車間食品生產(chǎn)線的反應釜旁,梁著棋經(jīng)常以一身白大褂出現(xiàn)。在一次例行巡檢中,他發(fā)現(xiàn)加藥系統(tǒng)存在“粗放式”投放問題——藥劑用量偏高,不僅成本攀升,還影響反應均勻性?!澳懿荒芟衽渲兴幰粯泳珳??”他帶著問題在車間蹲守三個月,記錄每一批次的加藥數(shù)據(jù),親手拆解設備研究構造。最終,他發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)閥門控制存在滯后性,導致藥劑過量投放。梁著棋大膽將單點加藥改為多點分段式加注,并引入流量實時監(jiān)測模塊。技改實施后,食品生產(chǎn)線的藥劑消耗直降32%,每年可節(jié)約成本超80萬元,反應效率提升20%,產(chǎn)品合格率躍至99.8%。操作工老李豎起大拇指:“梁工這‘精打細算’,比電子秤還準!”。梁著祺的這項技改還獲得發(fā)明實用新型專利。
? ? 對梁著棋而言,車間的每個細節(jié),都是工匠的戰(zhàn)場。他參與的8項技術改造,讓生產(chǎn)線能耗降低30%,還帶出了一支能動手、會創(chuàng)新的一線技術隊伍。
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? ? ? ??“客戶的生產(chǎn)線不停,我們的服務就不能停?!碑斂蛻粼谑褂玫矸郛a(chǎn)品時遇到技術難題時,梁著棋總是第一時間趕赴現(xiàn)場。2023年,一家國內(nèi)知名食品企業(yè)反饋淀粉在高溫加工中糊化不穩(wěn)定,導致產(chǎn)品良品率不足70%。他只身前往,連夜分析生產(chǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題出在水質硬度與工藝參數(shù)的差異上。他提出改進方案,讓客戶的良品率提升至92%,生產(chǎn)效率提高15%。
? ? 每到一個企業(yè)開展技術售后服務,梁著棋還主動為客戶操作人員開展技術培訓。許多合作方都說:“明陽淀粉公司的工程師不僅賣產(chǎn)品,更帶來了‘保姆式’的技術保障。”
? ? 他常說:“售后服務不是終點,而是下一次合作的起點?!睉{借這股扎根一線的“排障精神”,他不僅為客戶解決了100多個技術痛點,更讓“明陽淀粉服務”成為公司在市場的金字招牌。
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? ? 正如他常說的:“淀粉雖小,卻能做出大文章;崗位雖普通,一樣能成為人生的‘主戰(zhàn)場’。”
- 分類:新聞中心
- 作者:韋穎
- 來源: 韋穎
- 發(fā)布時間:2025-04-30
- 訪問量:247
4月29日,梁著棋作為2024年“南寧工匠”優(yōu)秀技能人才代表,亮相中國夢·勞動美--“永遠跟黨走 奮進新征程”南寧職工慶祝“五一”國際勞動節(jié)暨中華全國總工會成立100周年文藝晚會頒獎舞臺。作為明陽淀粉公司的杰出代表,他是繼盧慧英、潘肖宏之后,第三位榮獲“南寧工匠”殊榮的員工。
梁著棋,一個低調到讓人想不起,對不上模樣,但在公司淀粉研究領域卻能讓大家豎起大拇指的名字。自2005年大學畢業(yè)后加入明陽淀粉公司研發(fā)中心,他便在食品變性淀粉的研究道路上默默耕耘了二十年。期間,他榮獲了3項廣西科技進步獎,并在2018年被評為“南寧市第八批青年優(yōu)秀專業(yè)技術人才”。
一、實驗室里的“較真派”:3000次實驗只為“淀粉變性”。
(▲梁著棋做實驗)
在明陽淀粉公司的實驗室里,玻璃器皿折射著冷光,卻總被一個身影攪得“熱鬧非凡”。20年來,梁著棋每天都在干的事,就是和淀粉“較勁”。
2015年,公司一淀粉產(chǎn)品受氣溫影響導致PH值大幅下降,造成庫存積壓。為解決專業(yè)領域“卡脖子”難題,梁著棋一頭扎進實驗室,連續(xù)數(shù)周進行比對數(shù)據(jù)、調整配方,為找到最佳方案,僅調整試劑配比,就重復了3000多次實驗。最終,他創(chuàng)新提出在生產(chǎn)中添加微量抑制劑的方案,以接近零成本的改進,成功穩(wěn)定了年產(chǎn)3萬噸產(chǎn)品的質量指標,避免了巨大損失。同事們常調侃他是“強迫癥晚期”——就連淀粉顆粒的顯微鏡照片,都要精確到0.1微米的誤差。
梁著棋牽頭研發(fā)的食品類淀粉產(chǎn)品累計產(chǎn)銷量高達50萬噸以上,為公司創(chuàng)造經(jīng)濟利潤超500萬元。
二、車間里的“土專家”:把論文寫在機器轟鳴的生產(chǎn)線上。
(▲梁著棋與同事一起分析實驗數(shù)據(jù))
“別總盯著論文,去車間找答案!”這是梁著棋常掛在嘴邊的話。他是這樣要求團隊,也是這樣要求自己。他的白大褂口袋里,永遠揣著筆記本和卷尺,一有空就扎進車間。他深知,只有深入車間,真正摸清設備的“秉性”,熟悉淀粉的“脾氣”,二者才能實現(xiàn)最佳“磨合”。
在淀粉車間食品生產(chǎn)線的反應釜旁,梁著棋經(jīng)常以一身白大褂出現(xiàn)。在一次例行巡檢中,他發(fā)現(xiàn)加藥系統(tǒng)存在“粗放式”投放問題——藥劑用量偏高,不僅成本攀升,還影響反應均勻性。“能不能像配中藥一樣精準?”他帶著問題在車間蹲守三個月,記錄每一批次的加藥數(shù)據(jù),親手拆解設備研究構造。最終,他發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)閥門控制存在滯后性,導致藥劑過量投放。梁著棋大膽將單點加藥改為多點分段式加注,并引入流量實時監(jiān)測模塊。技改實施后,食品生產(chǎn)線的藥劑消耗直降32%,每年可節(jié)約成本超80萬元,反應效率提升20%,產(chǎn)品合格率躍至99.8%。操作工老李豎起大拇指:“梁工這‘精打細算’,比電子秤還準!”。梁著祺的這項技改還獲得發(fā)明實用新型專利。
對梁著棋而言,車間的每個細節(jié),都是工匠的戰(zhàn)場。他參與的8項技術改造,讓生產(chǎn)線能耗降低30%,還帶出了一支能動手、會創(chuàng)新的一線技術隊伍。
三、售后一線的“排障員”:用技術服務架起合作新橋梁
“客戶的生產(chǎn)線不停,我們的服務就不能停。”當客戶在使用淀粉產(chǎn)品時遇到技術難題時,梁著棋總是第一時間趕赴現(xiàn)場。2023年,一家國內(nèi)知名食品企業(yè)反饋淀粉在高溫加工中糊化不穩(wěn)定,導致產(chǎn)品良品率不足70%。他只身前往,連夜分析生產(chǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題出在水質硬度與工藝參數(shù)的差異上。他提出改進方案,讓客戶的良品率提升至92%,生產(chǎn)效率提高15%。
每到一個企業(yè)開展技術售后服務,梁著棋還主動為客戶操作人員開展技術培訓。許多合作方都說:“明陽淀粉公司的工程師不僅賣產(chǎn)品,更帶來了‘保姆式’的技術保障。”
他常說:“售后服務不是終點,而是下一次合作的起點。”憑借這股扎根一線的“排障精神”,他不僅為客戶解決了100多個技術痛點,更讓“明陽淀粉服務”成為公司在市場的金字招牌。
從“跟跑”到“領跑”,梁著棋的“變形記”里沒有驚天動地的奇跡,只有一個又一個3000次實驗的堅守、生產(chǎn)線旁的日夜琢磨,以及面對“卡脖子”技術的“破冰”勇氣。勇當科技創(chuàng)新排頭兵,勇做新時代追夢人,這位扎根淀粉一線的科研能手,用行動詮釋著新時代工匠精神——把平凡的事做到極致,就是最酷的“變形”。
正如他常說的:“淀粉雖小,卻能做出大文章;崗位雖普通,一樣能成為人生的‘主戰(zhàn)場’。”
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